2018年第十一期

摘    要:在现有水溶液全循环法尿素生产装置的基础上,对工艺进行优化,充分利用物料的余热,部分替代蒸汽,同时采用高效的合成塔塔盘,对中压尾气吸收段和低压分解系统进行改进,提高尾气吸收的效率,减少氨水的循环量,降低能耗。
关键词:水溶液全循环法尿素  工艺改进  高效节能
作者简介:王辉,男,(1982.9~),本科学历,工程师,现任安徽昊源化工集团有限公司技术员,从事科技管理、技术开发等科学技术工作。
                  欧阳百合,男(1984.2~),本科学历,助理工程师,现任安徽昊源化工集团有限公司技术员,从事项目工程、工艺管理等技术工作。

1. 项目简介
尿素是一种重要的化学肥料和工业原料,在世界范围内广泛使用。安徽昊源化工集团有限公司是安徽省最大的氮肥生产企业,年生产尿素约150万吨,现有四套尿素生产装置,其中1#、2#尿素系统为水溶液全循环法装置。
随着当前国内氮肥行业产能严重过剩,行业竞争愈演愈烈,对装置进行技术改造以节约成本、降低消耗、改善环境成了氮肥企业的重中之重。2#尿素装置建设时间较早,生产工艺相对落后,部分生产设备老旧,吨尿素蒸汽消耗高,并且中压吸收操作弹性小,一吸塔经常超温,针对以上问题,昊源集团实施尿素装置节能优化工艺的研究项目,组织技人员对2#尿素生产系统进行工艺优化和设备改进,优化蒸汽平衡,拟降低蒸汽消耗,提高公司竞争力。
2. 主要技术创新
 1、对昊源集团2#尿素现有工艺进行优化,优化蒸汽平衡。
 2、合成塔更换高效塔盘,使转化率由64%提高到68%。合成塔塔盘改造前后结构如下图:


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  3、中压吸收改为低水碳比流程,一甲液水碳比可降至1.6,从而降低合成塔进料水碳比,合成塔中水量减少,有利于提高合成塔中CO2转化率,合成塔出料水含量也相对减少,有效减轻了中压吸收塔的负荷,提高了操作弹性。
 4、中压尾气采用氨精洗,增加一台给料泵和三台精洗器,精洗器内分布有列管用于换热,列管层间有塔板,塔板上分布有均匀小孔,当中压尾气依次从精洗器A、精洗器B、精洗器C塔板分布孔下方通过时,会与碳氨液接触,尾气中的氨被吸收。

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精洗器A、精洗器B、精洗器C相采用串联方式,由低到高分别有高差,碳氨液经给料泵加压后分别从精洗器C、精洗器B、精洗器A通过,氨精洗采用的列管换热和塔孔分布器使尾气降低温度的同时,使尾气中氨吸收更充分。同时精洗器串联方式使吸收液的浓度更高,产生的氨水更少,避免了大量氨水在系统内循环,降低了废水处理系统的负荷,起到节能减排的效果。
 5、低压分解新增汽提段,汽提段通入新鲜CO2气对二段尿液进行汽提,以提高二段甲铵分解效率。
 6、用自主研发的新型闪蒸预蒸发器替换现有蒸发预浓缩器,新型闪蒸预蒸发器换热内降膜管均布的升气孔进行扩大,增大了气相通道,降低出气阻力,增强了闪蒸过料的稳定性。
 7、把闪蒸冷流程由串联改为并联。原流程为闪蒸气相先经过闪蒸冷A,经过闪蒸冷A冷却后不冷凝进入闪蒸冷B,经B冷却后不冷凝气再抽至一段冷却器。改造后在闪蒸气相上分别配φ200和φ150两道管路直接去闪蒸冷B。
 8、同时对原有工艺路线进行改进,用一分塔出气对闪蒸蒸发器进行加热,而不再使用蒸汽加热,这样充分利用一分塔出气的热能,减少蒸汽消耗,从而达到降低蒸汽消耗的目的。
 9、在一吸冷后增加一台甲铵分离器,去掉一台一吸冷,相当于缩短了系统管路,降低了管道阻力,便于不冷凝气及时抽走,节约能源,冷凝效果更好。
3.总结
昊源集团通过对尿素装置节能优化工艺的研究项目的实施,对2#尿素进行工艺节能优化和设备改进,优化了中压吸收系统,提高了CO2转化率,同时减轻中压吸收塔的负荷,提高了操作弹性,降低了能耗。项目总投资760万元,在公司现有装置基础上,项目自建成投运至今两年来,运行稳定,蒸汽消耗大幅下降,每年可创造效益757万元,具有很好的经济效益和环境效益。